我國在針對煙塵排放的標準做成了嚴格的措施,在此之前我們先分析了布袋除塵器的發(fā)展前景,并結合鍋爐進行設計改進的產品。并對布袋除塵器等產品進行了技術上的比較,建議鍋爐采用布袋除塵器,以提高除塵效率,減少煙塵排放濃度,_大氣環(huán)境質量。
根據_環(huán)??偩譁y算,我國環(huán)境問題所造成的損失約占國民生產總值的1O%,污染問題已經_嚴重,因此環(huán)保要求也日趨嚴格,_已經對煙塵及SO2的排放提出_加嚴格的要求。自2004年1月1日起,通過建設項目環(huán)境影響報告書審批的新建、擴建、改建火電廠建設項目,煙塵_高允許排放質量濃度為50mg/m3。一部分地方環(huán)保部門提出了_嚴格的要求,北京市煙塵和SO2的排放允許質量濃度嚴于很多__標準,從2005年l1月1日起,已運行的火電廠鍋爐到時煙塵排放質量濃度僅允許30mg/m3,目前四電場靜電除塵器改為五電場、六電場也很難滿足上述要求。與此同時,SO2的排放標準也相應提高。為減少SO2排放,許多電廠將燃用低硫煤或采取相應的脫硫設施,從而導致靜電除塵器的除塵效率下降,尤其對于煤中硅、鋁含量_85%的電廠,采用靜電除塵器處理的煙塵排放質量濃度已遠遠達不到環(huán)保要求。根據當前形勢,靜電除塵器改造為布袋除塵器已經勢在必行。
1.除塵器應用現狀
在目前建設的火力發(fā)電廠中,除塵裝置的選擇以靜電除塵器和布袋除塵器為主。靜電除塵器在國內的應用較早,2O世紀7O年代_已經應用于火力發(fā)電廠,如吉林熱電廠、保定發(fā)電廠;1974年福建邵武電廠在75t/h鍋爐改造時_采用國產雙室二電場靜電除塵器。經過多年的開發(fā)應用,靜電除塵器技術成熟,除塵效率較高,目前已被廣泛應用于電力、冶金、化工等行業(yè)。
從2O世紀8O年始,我國_在部分電廠_布袋除塵器處理鍋爐尾部煙氣進行了嘗試,由于受當時工藝水平的限制,濾料質量不過關,除塵布袋破損,導致除塵效率低,換袋頻繁,加之工作條件差,致使布袋除塵器沒有得到推廣應用。國外在火電廠采用布袋除塵器較早,據了解,美國、加拿大、澳大利亞及歐洲等地的一些火電廠采用了布袋除塵器,其效率高達99.9%。當時,由于國內環(huán)保要求不高,國外火
電廠采用布袋除塵器也不是很多,在引進火電廠設備時大多數引進了靜電除塵器,而沒有引進布袋除塵器。
近年來,隨著濾布材料制造技術的發(fā)展,袋式除塵器在濾布的強度、_、耐腐、耐磨等方面都有很大的提高。布袋除塵器的煙塵排放質量濃度可以控制在15~50mg/m3,已經廣泛應用于電廠、礦山、冶金、化工、水泥、制藥、食品等行業(yè),作為環(huán)境凈化及產品回收設備。例如內蒙古呼和浩特發(fā)電廠由于燃用準格爾煤,煤中SiO與AlO。含量高,KO與NaO含量低,導致靜電除塵器收塵困難,在1、2、3、
4號機組中采用靜電除塵器,其運行效率大大低于設計效率,煙塵排放質量濃度嚴重_標。在擴建2臺670t/h鍋爐時,經_多次論證,決定采用脈沖反吹式布袋除塵器,2001年12月28日第1臺機組并網發(fā)電后,布袋除塵器運行狀況良好,達到了預期的效果。經有關部門多次檢測,煙塵排放質量濃度約為28mg/m3,與前面采用靜電除塵器的機組形成了鮮明對比,現在該廠已經對220t/h鍋爐的靜電除塵器進行了改造。